荷兰鹿特丹DOKHAVEN污水处理厂介绍
作者:佚名 文章来源:智能建筑 点击数: 更新时间:2007-1-15
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入新马斯河。进水首先进入细格栅(2)。有4组用于去除漂浮物与纤维物质的细格栅,每组细格栅包括2个孔径为5 mm的转鼓,水流垂直进入,截留杂物靠水力挤压后收集。
通过格栅后,进水及此前回流的部分污泥经过一个配水槽被平行分为8股,各自进入一个完全相同的曝气沉砂池(3)。沉淀砂粒通过底部刮砂机排出并被冲洗后运出。
然后,进水以及部分回流污泥进入8个平行的A段曝气池(4)。因雨季时污水同雨水混合,所以雨季时的曝气池停留时间最短,为15 min;旱季时的正常停留时间为30 min。在A段曝气池中,COD 去除率约 80%,同时氮和磷也会因细菌合成或化学沉淀而显著减少。在A段曝气池中,铁盐、混凝剂与絮凝剂配合细菌代谢使用,主要作用是化学除磷。如果曝气池表面出现泡沫现象,还要投加除泡剂。
8个平流式中间沉淀池(5)负责对来自A段曝气池(浸没式微孔曝气)的混合液沉淀分离。底部刮泥机以及水面浮滓撇除板清除沉淀污泥与浮滓。回流污泥(6)靠16台大功率水泵回流至格栅前(旱季时),而在雨季时污泥直接回流进入A段曝气池。不断产生的剩余污泥(7)和被撇除的浮滓(8)通过一个调节池送往污泥处理部分。
由中间沉淀池分离的上清液(中间出水)依次进入4组B段曝气池(每组中设4个表面曝气器)。自动控制阀门让 B段曝气池保持一个恒定的水位,以确保稳定的运行。对B段曝气池来说,存在着一个最大的允许接纳水量。如果中间出水流量超过14 500 m3/h,多余的水量将被直接排入新马斯河,这种情况显然只在雨季时才会出现。B段曝气池再去除85%的有机物,加上A段曝气池较早已去除的约80%,两段曝气总有机物去除率为96% 。在B段曝气池中,氨氮通过硝化作用被氧化为硝酸氮。污泥在最终沉淀池(11)中沉淀分离,回流污泥(6)返回B段曝气池;剩余污泥(7)和浮渣(8)通过一个调节池送往污泥处理部分;最终出水靠出水泵排入有着较高水位的新马斯河。
整个污水处理工艺流程的水力停留时间为12 h,而传统工艺的停留时间往往需要48 h(如在荷兰广泛采用的氧化沟系统)。
4.2 工艺参数
设计负荷47万人口当量,9100 m3/h(旱季),19000 m3/h(雨季),14250 m3/h (最大B段进水量)。
格栅4组,流量为7200 m3/h,转鼓直径为1000 mm,孔径为5 mm。
曝气沉砂池8组,尺寸14 m×3.5 m×4.33 m (L×W×H),停留时间为5.4 min,粗泡曝气,总曝气能力为925~3 850 m3/h,吸砂泵为4台,流量为30 m3/h,2个18 m3沉砂贮存罐。
A段曝气池8组,尺寸39.6 m×3.5 m×4.32 m (L×W×H),停留时间为15 min,污泥负荷为3 kg BOD/(kgMLSS·d),细泡曝气,总曝气能力为4900~21800 m3/h,混合液浓度为1.5~2 kg MLSS/m3。
中间沉淀池8组,尺寸60.5 m×13.1 m×2.6 m (L×W×H),停留时间为50 min,表面负荷为3 m3/(m2·h),链式刮泥机为16套,污泥回流泵为16台,流量为190~630 m3 /h,A段剩余污泥调节池为38 m3。
B段曝气池4组,尺寸27.2 m×27.2 m×4 m (L×W×H),停留时间为50 min,污泥负荷为0.15 kgBOD/(kgMLSS·d),表面曝气机16台,混合液浓度为3 kgMLSS/m3。
最终沉淀池8组,尺寸83.1 m×17.2 m×2.5 m (L×W×H),停留时间为120 min,最大容许流量为14250 m3/h,表面负荷为1.25 m3/(m2·h),链式刮泥机16套,污泥回流泵流量为310~710 m3/h,B段剩余污泥调节池为35 m3。
出水泵站水泵为6台,每台流量为3400 m3/h。
5 自动控制
大量计算机被用于控制水泵的开启、在线水质/控制参数测量与仪表控制。计算机实际上负责着DOKHAVEN污水处理厂大部分日常运行与监测工作,它们协调着污水与污泥处理工艺,控制着水泵站,保持着与鹿特丹市负责管理排水系统的中心通讯与控制室的联系。
原则上,DOKHAVEN污水处理厂的污水与污泥处理部分均不需要人工操作。因此,全场包括工人在内的管理人员编制仅为27名,并实行正常的周末与假日休假制度,无轮班工作的必要。污水处理厂遇故障或事故时完全能以失灵后安全运行模式工作。同时,监视服务系统自动通过计算机报警。中心控制单元为分散式,总控制系统被分成8个子系统。这些子系统全装备有大量的可编程逻辑控制器(PLC)。一旦总控制系统瘫痪,每一个子系统仍可独立工作。
控制室长期备用一套操作系统。一套运行系统失灵时,仍能正常工作。控制室也存储着历史数据和数据通讯库;数据通讯库将污水处理、污泥处理以及排水系统终端泵站三者间相互联系起来。
自1987年DOKHAVEN投入运行以来,随着信息技术的发展它的自动控制系统不断得到更新和优化。新自控系统已于1999年开始使用,控制理念已现代化,从而保证着满意的出水水质,并使之不断得到改进。
目前,处理过程中的各种控制参数(如pH、溶解氧、氧化还原电位等)以及各种污染物浓度(如COD、氨氮、磷酸盐、硝酸氮等)已全部实现在线监测与控制。
6 污泥处理工艺
6.1 工艺流程
有机污泥作为一种能源载体,首先考虑将其中的有机物转化为含能气体——甲烷。以此为核心,形成如图2所示的污泥处理工艺。来自于污水处理过程产生的剩余污泥在进入污泥消化池(5)前存在两种不同的浓缩方法。来自于A段曝气池的剩余污泥和浮滓在浓缩前先经过一个细格栅(1)过滤,然后平行进入两个重力浓缩池(2)。沉淀污泥含水率为94%;分离出的上清液再回到污水处理工艺进一步处理。
来自于B段曝气池的剩余污泥和浮渣则进入不同的线路。首先,进入一个带搅拌器的调节池,以求得到完全混合均匀。然后,污泥进入一带式浓缩机,使污泥含水率降至94%。浓缩过程使用絮凝剂,以利于污泥脱水分离。被脱除的水分同样再回到污水处理工艺进一步处理。
经两种不同浓缩方式浓缩后的污泥一同进入两个相同的消化池。消化池温度保持在33 ℃,停留时间约为30 d。为了保持消化池内污泥的良好混合,800 m3/h消化气由射流管打入消化池。消化气被贮存在贮气罐(13)中,由热电厂(14)发电和供热。自发电力被用于本场污水与污泥处理过程电力供应。热电厂也具有应急发电厂的功能。当由消化气产生的电力不足时,发电厂补充天然气进行上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页
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